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气柜直接置换

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气柜直接置换
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气柜直接置换 气柜直接置换 化学与化工论文 更新:2006-4-11 阅读: 气柜直接置换摘 要:根据韶关市气源转换实际情况,用直接置换气柜内水煤气以达到安全拆除气柜的目的。

我公司3万m3气柜自1993年使用以来,一直运行正常,由于种种原因,迫使我们更换液化石油气掺空气为气源,气柜已无作用,必须拆除。但由于气柜内有剩余8000m3水煤气,管道和设备上均有水煤气,所以必须置换至安全范围才能动火拆除。

余气放散后需要置换的范围是气柜弓顶 1500m3,站区工艺管道及脱硫装置约100m3,合成氨厂至储配站的输气管道1400m,约100m3,台计1700m3,置换用有二种方法,第一种是间接置换,即先用惰性气体置换煤气后再用空气置换惰性气体。第二种是采用空气来直接置换。二种方法各有优缺点。

l 选用直接置换方案的研讨

气柜的问接置换被广泛采用,但对于我们公司来说有以下问题:

(1)由于合成氨厂已停产,若用烟气或蒸气置换,已无烟气等气体产生,我们也无此装置,所以此方案不切合实际。

(2)采用氮气来置换,此方案是可行,但是采用这一方案存在以下问题。

①需要 N2量大,置换的体积有 1700m3 ,共需氮气达 8000m3 。

②劳动强度大,需要装卸钢瓶近200吨。

③费用大,约需8万多元。

④这次是反置换,有煤气不哪附,有一定的危险性。

2 置换终点的确定

用空气置换煤气,必然会遇到煤气与空气混合进入爆炸极限问题。停气的气体组成见表1。

经上述计算,这次置换终点决定:各系数各点O2 必须大于19.1%,平均大于19.60。

3 置换过程的操作

在选择了置换的方法及置换终点后,我们制订了详细的置换方案,采用0.5m3/分的空压机提供空气及自然通风相结合的置换方法,由于工作量小,为了保证安全,只有四人参加这一工作。

3.1 气柜置换

(1)剩余的煤气处理

在换气结束后,气柜中尚存8000m3 煤气,采用气柜放散管自然放散的办法,三天时问处理完毕,只留下弓顶约 1500m3 的煤气需置换。

(2)切断气柜与其他系统联系的管道,对多余系统采取拆除,与城区管道连接管道用盲管封死。

(3)气柜置换的操作

3.2 脱硫装置的置换

3.3工艺管道的置换

3.4原输气管道的置换

合成氨厂停产后对合成氨厂管道已作了置换,我公司气柜内部的管道也已置换,合成氨厂至气库的输气管是一段直管。在放散口取样合格作为置换的终点,置换4小时后,分析O2为20%。

经上述置换,从合成氨厂至出站总管原水煤气气相系统已全部置换完毕,不留死角,为水煤气系统拆除创造了条件,同时为了更安全,合格后把所有的放散管通大气,不至产生局部富集现象。

3.5 放水

此时已全部达到预定的要求,混合气体已离开爆炸限 50%以上,所以在动火时已不会产生任何危险。

4 数据整理及分析

我们对这次置换的有关数据进行整理,详见表3。

从数据表明,全部已达到预定的终点。其混合气中可燃气体的含量仅为爆炸下限的一半,同时所有系统均进行了球胆取样明火点火试验,均不产生燃烧现象及听到爆鸣声。

分析化验共84次,在放散余气及放水时作业人员3~4人。在管道置换时动用了约15人及必要通讯设备。

5 经济效益

由于这次置换采用了空气的直接置换,节省了大量的人力、物力及财力。具体如下:

(2)省去氮气运输 100车,节省运费 5000元。

(3)不用制作氮气的专用卸车装置2000元,同时也消除了在气柜上焊接的危险性。

(4)节省了氮气送人气柜的装卸送气工日约 150个约 8000元。

6 体会

(l)用空气(煤气)来直接置换气柜,只要在事前有一个周密的方案,在置换中认真操作是可行的。

(2)直接置换有省时、省力、省财的优点,节省费用8万多元。

(3)用转慢的跟进气可达到更稳定、更安全的目的。

(4)本次使用的空压机排气量太小,使置换时间太长,给安全控制带来难度,如采用了3m3用气量空压机或采用低压的鼓风机会更好。

(5)对于没有惰性气体产生装置的气源厂,这次实践又一次证明直接置换的优越性及安全性。

(6)对人员较杂、管理难度大的地区采用直接置换时,必须采取更严格措施或采用间接置换的方式,以确保安全。

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