当前位置: 查字典论文网 >> 钢铁冶金企业冷轧冲压及汽车用钢质量管理体系构建

钢铁冶金企业冷轧冲压及汽车用钢质量管理体系构建

格式:DOC 上传日期:2023-04-07 00:44:40
钢铁冶金企业冷轧冲压及汽车用钢质量管理体系构建
时间:2023-04-07 00:44:40     小编:

摘 要 近两年,面对严峻的钢铁市场形势,产品实物质量已成为市场竞争力的核心,特别是冷轧冲压及汽车用钢产品,实物质量的高低决定着产品在市场中的竞争力和经济效益。本文重点研究如何对罩退产品板型、表面等级、产品性能的稳定控制,减少产品的性能波动,提高产品的成型性能具有重要意义。

关键词:钢铁冶金企业 钢质量管理 体系构建

为了进一步提升唐钢冷轧冲压及汽车用钢产品的实物质量,我厂全面优化生产冷轧冲压及汽车用钢的工艺,不近提高产品尺寸精度、板型和表面等级。

一、罩退工序退火工艺的控制

常规冷轧板的罩退工艺无带罩冷却时间,热点温度700℃,冷点温度640℃,升温速度45℃/h,由于升温速度较快,保温时间短,产品的晶粒较细,n、r值较低,为了使产品性能更均匀,将热点温度、冷点温度、带罩冷却时间、升温速度进行优化调整,AlN在再结晶开始前不能充分缓慢析出,影响{111}组分织构的增强。我们在500℃增加回复阶段平台,和延缓再结晶升温速率,加热使AlN在再结晶开始前充分析出,AlN质点对再结晶形核有阻碍作用,使驱动力较小的晶粒的形核受到制止,驱动力大的{111}晶粒在形核竞争中占优势,从而加强了形核的选择性,得到很强的{111}组分,很弱的{110},有利于产品的加工性能。

从上面两表易知,将罩退升温曲线优化后,抗拉、屈服延伸范围均有所变窄,达到窄性能控制。

通过调整成分、优化压下率和改进退火工艺,提高塑性应变比R值和板型,供天津华冶的暖气片冲压用钢未再出现冲压开裂异议。

二、平整工序对冷板性能的控制

平整量对冲压板具有重要的影响。若平整量过小,不能完全消除带钢的屈服效应,容易在冷轧带钢冲压件的表面产生“橘皮”缺陷;若平整量过大,不但会使带钢的屈服强度大幅增加,还会损害带钢的成形性能。平整量通常根据带钢的厚度和铁素体晶粒度采用1%左右的变形量,使表面层部分有明显的冷变形。

DC03产品消除屈服平台实验通过调整平整延伸率(延伸率在原有设定基础上增加约0.3%),提高退火温度(冷点增加8℃),分析统计结果生产DC03钢卷66大卷,发现有屈服平台的钢卷所占比例为6%,只有四卷有屈服强度。从下图屈服强度对比可以看出,后一周屈服强度比上周波动小,控制能力有所加强。在消除屈服平台的同时,使强度最小,最终获得最佳的延伸率控制方案,并最终优化成为工艺规程。

三、重卷线生产组织与涂油机的控制

由于平整机组空气吹扫系统吹扫效果不够理想,导致平整后板面中部有少量平整液残留,导致平整液残留水分被防锈油包裹在里面,更容易在钢卷中间产生黄斑、锈蚀等缺陷。如果在重卷重新开卷、卷取后,卷在带钢里面的平整液会被蒸发掉,同时平整液经过次工序成膜性比较好,会减少出黄斑的几率。在生产组织方面,按照以往经验,钢卷在平整和重卷工序一般控制在2小时之内不容易出现黄斑缺陷。同时,重卷线的涂油效果比平整好,在重卷涂油比平整涂油会减少出现钢卷出现锈蚀的机会。对涂油机增加新的管理规定,每次定期检修必须清理涂油机刀梁,以使钢板上的油膜均匀,产品在冲压过程中压边力正常情况下,板料均匀流到模具中,减少冲压开裂的几率。

四、结语

在实际生产中采取了多种有效可行的措施,取得了良好的效果:如窄范围控制屈服强度、抗拉强度,提高延伸率4~5%,塑性应变比R值提高到1.7以上,使唐钢罩退冷轧产品从国内较差水平一跃为国内领先水平,解决了唐钢冷轧产品稳定性的首要质量难题,扩大了公司冷轧产品的生产范围和用户范围,提高了公司冷轧产品的声誉,进一步实现了公司提出的冷轧产品要走精品路线的要求,具有广泛的市场效益和很高的社会效益。

全文阅读已结束,如果需要下载本文请点击

下载此文档

相关推荐 更多