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X65管线钢性能不合的原因分析及改进

格式:DOC 上传日期:2023-08-08 01:48:19
X65管线钢性能不合的原因分析及改进
时间:2023-08-08 01:48:19     小编:

摘 要:在合金成本最低管线钢X65钢种上进行2次不同加热工艺和冷却工艺试验,结果显示力学和工艺性能出现不合格的问题。文章对比不同工艺条件下的性能及微观组织,分析不同工艺对管线钢X65的影响原因。摸索管线钢X65轧制工序工艺的合理控制区间,制定最优、最合理的工艺控制规程,结果显示强度具有一定富余量,-20 ℃冲击功趋于稳定平均达到210 J,性能合格率达到100%。

关键词:管线钢;性能;加热工艺;冷却工艺

管线钢是一种综合性钢种,涵盖多个强度等级、质量等级及多个特殊用途,如强度级别方面包括B级到X120级,特殊用途方面包括抗大变形管线钢、抗酸管线钢,海底管线钢等。

安钢坚持低成本运行战略,对X65级别管线钢进行了成分优化,试验在不同加热工艺及冷却工艺对该成分体系下X65产品性能的影响,结果该试验条件下X65管线钢的抗拉强度和冲击功均出现了不合格现象。为了摸索出低成本管线钢X65的加热及冷却工艺的合理控制区间,对性能不合格的X65管线钢进行了原因分析,制定合理的加热及冷却工艺。

1 试验条件

为了降低生产成本,对X65级别管线钢进行了成分优化,其具体成分控制,见表1。

三次工艺试验的X65的性能,见表3,表3包括第一次试验的拉伸性能和第二次试验的夏比冲击性能。

2 结果分析

按照不同工艺进行2次轧制试验,2次试验结果均存在性能不合问题。第一次轧制试验,区别在于终冷温度控制,其结果造成5批抗拉强度不合,性能合格率仅为50%。第二次轧制试验,同第一试验区别在于加热温度过高,导致5批冲击功均不合格。对于这种情况,从加热温度和终冷温度两种工艺进行分析,对于轧制工艺不作过多分析。

2.1 冲击不合原因分析

根据第2次试验工艺及检验结果显示,冲击功不合的工艺区别加热温度过高。针对这一怀疑,我们对冲击功合格和冲击不合格(不同加热工艺)的样品进行显微组织检验及晶粒度评级。冲击功合格的晶粒度达到11级,而冲击功不合格的晶粒度为10级左右,相差1个级别,组织照片,如图1所示。

板坯进行加热,目的是提高钢的塑性,降低变形抗力及改善金属内部组织和性能,便于轧制加工。[1]

一般将钢加热到奥氏体单相固溶体组织的温度范围内,并使其具有较高的温度和足够的时间以均匀化组织及溶解碳化物,从而得到塑性高、变形抗力低、加工性能好的金属组织。

为了降低变形抗力和提高塑性,加热温度尽量高。但是高温的加热制度可能引起钢的强烈氧化、脱碳、过热、过烧等缺陷,降低钢的质量缺陷,因此钢的加热制度的制订应根据钢的组织特性和生产工艺要求。

2.2 强度不合原因分析

根据第1次轧制试验结果显示,共试验10批,其中5批抗拉强度不合,与之对应的工艺终冷温度偏高。

根据类似钢种的CCT曲线图,试验钢在10 ℃/s的冷却条件下600 ℃左右刚开始向针状铁素体转变,考虑试验钢轧制结束到层流冷却前会析出先共析铁素体,剩余奥氏体在后续冷却过程中形成针状铁素体,由于软相比例相对较多是因其强度不合的主要原因,因此为了提高该钢种的强度应该降低终冷温度,使之在室温下得到少量多边形铁素体,更多的针状铁素体和粒状贝氏体的混合组织,以提高强度。

3 改进措施及效果

4 结 语

①管线钢X65冲击不合根本原因在于加热温度过高,原始奥氏体晶粒过分长大。

②管线钢X65抗拉强度不合根本原因在于终冷温度偏高,室温组织硬相比例偏小。

③微合金元素碳氮化合物的固溶温度曲线是制定加热工艺的主要依据,CCT曲线是制定冷却工艺的主要依据。

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