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陶粒置换泥浆法下管技术研究

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陶粒置换泥浆法下管技术研究
时间:2022-12-07 02:28:46     小编:

关键词:瓦斯抽排管;自平衡浮力法下管技术;双塞下管

1 瘪管原因分析

淮南矿业集团某矿下瓦斯抽排管,采用单塞浮力法,总管深580 m。当下管深度达到565 m时,发生瘪管[7-9]事故。所用管材为Q235钢材,630 mm×14 mm,上部未注浆的空管段长度为160 m,泥浆密度取1 150 kg/m3,拉力表读数为500 kN。

2 陶粒抗围压试验

2.1 试验设备

抗围压试验压力罐(内腔直径300 mm、深500 mm),手动油泵和0~6 MPa量程压力表如图2所示。

2.3试验步骤

1) 将普通陶粒涂抹高耐候性外墙乳胶涂料当做防油层,再将普通陶粒试样做封皮处理,目的是防止试样在压力罐中受压时,液压油进入试样中。

2) 将做好防油层封皮的试块放入抗围压试验压力罐,盖上法兰盘,对好螺丝孔,拧紧所有螺栓;安装好压力表(0~6 MPa),把手动油泵的输油管连接于压力表和油泵;检查个螺丝杆是否拧紧,检查压力表、输油管、油泵相互之间连接处是否拧紧;最后,使用手动油泵慢慢加压,并观察压力表读数的变化过程,记录压力表读数(见图4)。

2.4 试验结果及分析

2.4.1试验记录数据

2.4.2 试验结果及分析

每次试验液压表读数由最大降低到最低的原因在于:①试样的体积收缩,造成压力罐中液压油的体积相对增大,压强变小;②压力罐的罐体膨胀,压力罐中液压油的体积相对增大,压强变小。

3 现场应用

1) 双塞下管,管材破坏按长管失稳计算,安全系数m值取3,计算出的失稳载荷与现场载荷一致。

2) 通过对普通陶粒的抗围压试验研究,普通陶粒的抗围压强度不小于2.4 MPa,对应泥浆中的最大放置深度为200 m。

3) 现场应用表明,陶粒置换管内泥浆,减轻钻塔负载,效果较好。

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