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#1发电机有效防止进油策略应用及优化

格式:DOC 上传日期:2023-07-13 00:11:09
#1发电机有效防止进油策略应用及优化
时间:2023-07-13 00:11:09     小编:

关键词:密封油;气堵;油氢差压;反馈系统

1 项目背景

南方某电厂#1发电机采用东方电气公司生产的600MW汽轮发电机单流环式密封油系统。密封油系统是为了防止外界空气进入发电机内部及阻止发电机内氢气漏出。密封油系统专用于向发电机密封瓦供油,且使油压高于发电机内氢压一定数量值,以防止发电机内氢气沿转轴与密封瓦之间的间隙向外泄漏,同时也防止油压过高而导致发电机内大量进油。

发电机进油的问题严重影响了电厂机组的安全稳定运行,为彻底解决机组在启停过程中容易出现发电机进油的问题,该电厂对#1机密封油系统进行了多项技术改造项目。

2 项目改造

经过现场对进油压力采样、对氢侧、空侧密封油回油压力采样并对发电机膛内端部和中部压力进行采样比对和数据分析,经过多方调研、讨论,明确了发电机多次进油的关键原因是管路系统的气堵造成了密封油回油不畅、系统差压调节及反馈系统过调。为彻底解决机组在启停过程中容易出现发电机进油的问题,2013年#1机A修期间,电厂对其密封油系统进行了多项技术改造项目,主要内容如下:

(1)将#1机密封油回油扩大槽排气管与浮子油箱排空管进行连通,从而可以防止回油扩大槽汽端和励段压差不平衡导致回油不畅。

(2)对密封瓦座回油孔进行适当改造,避免密封油回油气堵的形成,如图5所示。

1)将汽端和励端密封瓦回油口(共计14个回油口,每边7个)由原来的Φ45扩孔至Φ65,采用45°斜坡过渡至原来的回油口;

(3)给密封油压差阀增加一个小旁路,在初投差压阀时采用小旁路进行调节,便于进行油氢压差调节,防止发电机进油。如图6所示。

(4)对密封油回油扩大槽回油管进行加工消泡装置,避免密封油回油气堵的形成;对密封油回油管改进,对发电机汽端、励端回油母管的坡度增加至20/1000以上,增强回油系统的回油能力,消除回油管急弯,避免回油不畅。

1)将扩大槽进油管路上由两直角弯头对接形成的垂直拐点取消,改为顺滑坡降过度以消除产生的扩大槽回油管气堵;

3)在密封油回油扩大槽汽端和励端至浮子油箱回油管口(Φ57×3.5)分别割开两个20×20mm的开口,防止扩大槽至浮子油箱回油出现气堵现象。(见图7中两个红色标记位置)

4)密封油浮子油箱到回油扩大槽回气管中间有一段是U型管,在操作中易积油,使该回气管回气不畅,从而造成浮子油箱到密封油回油扩大槽之间回油管产生气堵,本次改造将该段U型管道改为直管道。

(6)改进机组启动及运行方式,避免冲转过程氢压抬升,增加氢压对回油的促进作用。

3 项目应用及效果

某电厂#1机组在未对发电机密封油系统进行全面改造之前,由于出现发电机多次进油的问题造成发电机匝间短路,发电机转子两次返厂进行检修,给电厂造成了巨大的经济损失。

改造每项工作量都比较小,但取得的作用非常明显,运行人员在运行时操作简便,系统可靠性高,同时改造后各设备的维护量小,是小投入大回报的技术改造的应用。自对#1机密封油系统进行全面改造后,发电机启停过程中未出现发电机进油的现象,达到了预期的效果,提高了电厂机组安全经济性。

4 项目前景

南方某电厂自对#1机密封油系统进行改造后, #1机组发电机启停过程中未出现发电机进油的现象,保护了发电机转子护环、定子线圈等,未再出现匝间或相间短路等事故,所以说#1机组防止发电机进油改造取得了成功,达到了预期的效果,提高了机组安全经济性。

此项目改造是某电厂在实际中为了解决发电机进油的难题自行探讨出来行之有效的好技术,方法及原理完全适用于各火力发电厂的密封油系统,尤其是东方电气公司生产的同类型机组,也可在系统设计初期做好此项工作,直接让其在投产运行中发挥其良好的作用,也值得在单流环密封油系统的技术改造中全面的推行。

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