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水力枢纽工程模型试验分析

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水力枢纽工程模型试验分析
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1对原设计方案实验的研究 2对修改方案试验的研究和分析 由表1可见,溢洪道1∶15陡槽段在设计校核洪水位下闸门全开时的最大水深均位于0+060断面前后,主要是由于断面收缩折冲水流摆动影响,校核洪水位下水流间歇拍打边墙最大水深达到10.0m;设计洪水位及正常蓄水位时水流间歇拍打边墙最大水深可达8m不同洪水位其他开度时水深相对较低,水流折冲现象明显,但间歇拍打边墙相对不高,相同水位条件下不同开度的最大水深随开度增加向上游移动,而此处边墙高为11.5m,可以考虑根据最大水深位置适当降低边墙高度由表2可见,溢洪道1∶5陡槽段在设计校核洪水位下闸门全开时的最大水深均位于0+170断面前后,也是受上游折冲水流摆动影响,校核洪水位下水流间歇拍打边墙最大水深超过6.0m;设计洪水位及正常蓄水位各种开度时水深都在5.6m以下,而此处边墙高为6.0m,因此此处边墙高度不能满足过流要求,需要在变坡点(桩号0+1

4

5)至桩号0+200之间加高边墙高度,另外边坡点上游也需要适当加高边墙。

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