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如何克服手弧焊的磁偏吹

格式:DOC 上传日期:2023-01-27 01:46:12
如何克服手弧焊的磁偏吹
时间:2023-01-27 01:46:12     小编:

【摘要】电弧偏吹常引起电弧强烈的摆动甚至熄灭、使焊工操作困难,影响焊接质量。通过偏吹产生原因分析、结合生产实际,找出消除偏吹方法。

【关键词】磁偏吹 手弧焊 消磁方法

在手弧焊接工作中,因磁场作用,致使焊接电弧中心偏离电极轴线的偏吹现象,会给焊接工作带来很大的影响,本文讨论如何克服磁偏吹。

1、分析:

产生磁性的原因很多。例如:直流电弧焊时,磁场分布不均匀。焊件长期放置产生的地磁,在制管工艺中的熔炼用电磁机械装运、焊件在强磁场场地,如靠近发电供电装置,都能使焊件磁化。电弧偏吹使焊工操作困难,在焊接时会引燃困难,电弧燃烧的稳定破坏,导致未焊透气孔夹渣等缺陷,所以在有磁性的工作上完成合格焊缝,就必须消磁。

2、事例:

压缩机厂房内有一段蒸汽管道(材质20φ325×8mm)需要换,要求氩弧打底手弧焊盖面,用钨极TIG-J50,φ2.5焊丝打底,J427,φ3.2焊条填充盖面,采用ZX7-400直流焊机。用氩弧焊对口点固时,坡口内无法形成熔池,就像没有氩气保护那样,那样无法形成电弧。填加焊丝时,焊丝紧“粘“在坡口上,无法送丝。电弧及溶化的熔滴向外飞溅,钨极尖端面烧损如图“1”所示。

说明该管道被磁化,坡口处磁力线密度大,阻碍熔滴过渡使焊接无法进行。

3、消除方法及技术手段选择

通过以上分析,结合现场施工条件,为稳定焊接过程,减小管道磁性,稳定电弧使熔滴顺利过渡;形成熔池就必须消除反“吹”力及“粘”力。消除管道磁性从改变坡口钝边处磁力线方向入手,均匀过密磁力线分布,增加外加磁场消磁。制定出简单易行消磁方案:

(1)管道坡口不留根部间隙,可以减小磁场,但无法保证根部焊缝质量,所以不能采用。

(2)改变接地线位置和坡口两侧用磨过的铁片连接,磁性有所减弱,但效果不明显。

(3)利用焊接把线在管道上缠绕成电磁圈通电来消除磁性,改变磁力线分布。过程如下:

在管线一端近坡口处绕以焊接把线,在坡口连接铁片上试弧(如图2),被缠绕端反吹力有所减小。

改变正负极后,电弧明显偏向反方向,说明被缠绕端电磁力增大,于是在另一端绕以把线(如图3)缠绕第一个和第二个线圈后,飞溅的反‘吹力’‘粘力’减小,是因为外加加圈磁场强度使磁力有所减弱,熔滴过渡也略有规则,但产生气孔,说明还是有磁性致使弧柱区保护不好,只是比以前小了很多。

匝数 线圈宽度

线圈2 10-13 约400mm

最后决定,用焊接把线在单管上缠绕成电磁线圈通电。让电流反向,只有当反向电流达到一定值从而使反向磁场强度增大一定值,焊件才能退磁。具体消磁工艺过程如下:

先在管道缠绕第一个线圈,然后在坡口处放一段约为3cm焊丝,如图4。在坡品内侧放一块试弧板,0-300A的电流从小至大循环短路10s 并随时更换正负极,观察小段焊丝的吸力情况来判断磁性改变规律及大小。如果小段焊丝掉落,证明此段焊管磁性已消能够达到焊接条件。另外一侧磁化管也用此法。如图5

在点固焊前在坡口两侧适当提高预热温度。点固几段后,管道通过焊道成为一整铁磁体,能把磁力线约束在特定的闭合路中,磁力线分布更趋均匀,随打底焊道中既使有点磁力也不会影响填充层及盖面的焊接。

4、结论

工作中遇到焊件事带有磁性,可根据具体情况试采用不同措施。

(1)、如果电流足够把线长可将把线重、叠、复,缠绕时应注意方向、匝数、疏密程度。

(2)工艺条件允许可将焊件加热,小薄管径焊件可考虑气焊接。

(3)整体端面焊可增加弧、熄弧板。

(4)采用交充弧电源焊接。

在对把线反复绕线过程中发现,在线圈匝数一定时,线圈越密所产生的外加磁场越强。通过以上工艺措施,使被磁化的管道进行了氩弧打底手弧盖面焊接,焊缝经检验合格,达到设备正常运行。

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