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输焦系统管状带式输送机的改进研究

格式:DOC 上传日期:2022-09-09 02:37:21
输焦系统管状带式输送机的改进研究
时间:2022-09-09 02:37:21     小编:

【摘要】随着科学技术的不断进步,现代科技的应用在各行各业逐渐普及,输焦行业为减少经济损失对输送机械的要求也越来越高,管状带式输送机作为一种新型的输送机械受到输焦行业的欢迎。下文首先分析了输焦系统现状,然后分析了管状带式输送机存在的问题,最后探讨了管状带式输送技术改进方案。

【关键词】输焦系统 管状带式输送机 改进研究

焦炭在输送的过程中,由于要经过多级转运站输送线路比较长,途中也经常会出现落差大的地段,这些现实状况给输焦公司带来了巨大的难题。传统的带式输送机械在输焦的过程中存在很多弊端,已经无法满足输送要求,随着科学技术的发展,一种新型管状带式输送机在输送行业广泛运用起来,它可以实现焦炭的大批量输送,并将经济损失降到最低,下面就对输焦系统管状带式输送机的改进作了一些探究。

一、输焦系统现状

(一)焦炭破损率大

输焦系统的每一系统输送的距离都比较长,且落差大,中间需要经过多个中转站,因此焦炭从晾焦台输送到焦仓的途中极易导致焦炭破损率高的现象。焦炭在输送途中受到的损失直接影响了输焦公司的经济效益,因而解决这一难题也迫在眉睫。

(二)输送现场环境差

虽然每个输焦系统都设有相应的除尘装置,筛焦楼地面除尘站以及中转站也同样设有除尘装置,一般的除尘装置包括泡沫式除尘器、布袋式除尘器、上下部除尘器等,但焦炭在实际输送途中产生的污染是不可避免的,再加上部分除尘装置由于使用不当或没有及时进行检查维修,导致运行效果比较差,造成现场的进一步污染。

(三)运行费用高

一般来说输焦的线路比较长,建设的输送皮带多,成本高,因而对于输送带的维修成本就相对也比较高。另外每一段输送带都需要安排一名管理人员,特别是在皮带机的位置上,现场岗位的需求量较大,因而员工的工资成本同样比较高。当然,除尘装置在运行中的成本也是很高的,为维持除尘器的正常工作,输送公司需要耗费大量的动力费用,在维护检修方面也需要耗费一笔不小的费用。

二、管状带式输送机存在的问题

首先,管状带式输送机是一个密封的输送管道,里面的空间维度是有限的,焦炭在输送途中往往会导致空载负荷过大,驱动系统油压超标等问题出现,对输送装置也会造成极大的危害。输送机中的每个拖辊都具有一定的运行阻力,一条输送通道中存在上万个托辊,在运行中使得系统阻力过大,从而造成驱动系统油压超标等问题。

焦炭输送途中,由于焦炭中可能会掺杂一些铁杂物,这些铁杂物对皮带的危害是非常严重的,会造成皮带的划破和损伤。另外,在管带机前端设有永磁除铁器用于剔除焦炭中的杂物,但这种设备在设计方面存在一定的问题,导致除铁器在运行中的作用并不明显。还有振动筛在运行时同样存在设计问题,通电后的杂物分离率低,这些设备所存在的问题对管带机皮带的损伤都有一定的影响。

由于输焦的管带机铺设的线路一般较长,又缺乏有效的防跑偏装置,焦炭在管道中输送的承载力受力不均,极易造成管带机皮带发生扭曲跑偏的现象,对输送皮带也造成了进一步的损伤。同时,输送途中如果出现大料流的现象,过多的焦炭堆积在一起,容易导致皮带鼓管,造成皮带挤伤。

除了管带机本身存在的问题外,恶劣天气也会影响管带机的运行状况。在雨雪天气情况下,雨水会顺着皮带管道流向正在运行的系统设备中,减小了设备运行的摩擦力,造成皮带的打滑现象,给机器的正常运行带来了一定的不利影响。

三、管状带式输送技术改进方案

托辊作为整个输送机的重要组成部分,承载着皮带和输送物料的重量,它的运行阻力大概在70%左右。因此为了保证输送机的整体运行效果,更新管带机托辊使得托辊的运转变得灵活可靠,降低整个输焦系统运行的阻力是非常有必要的。原有的托辊设备密闭空间过于狭小轴承宽度为中宽,并不适用于所有地区的输送要求,特别是在北方地区它的实际阻力更高,如果按照原装托辊设备来运行,不仅运行效果不佳同时对管送带寿命造成不利影响。因此必须要对托辊进行整改,扩大它的密封间隙和宽度并采用多边形托辊组合,来加强运行效果。

针对原装的永磁除铁器在运行中分离率过低的现象,需要拆除管带机前端设置的永磁除铁器,换上一种新型的除铁器――IJK-4510全自动磁性除铁系统。这种新研发的除铁器弥补了之前除铁器的弊端,分离铁杂物的效果十分明显,并且与IJK系列的金属探测仪配合使用,能够准确的将铁杂物探测出来并分离开。如此一来,更有效地执行了除铁的工作,减少了铁杂物对皮带的损伤。

为防止皮带的跑偏和扭曲的故障发生,可以在管道中途设计安装平式均流器,来分摊大股料流以减小对皮带的划伤。另外要对输送物流进行实时监测,当发现胶带的搭接位置中心偏离角度多大,就要及时对胶带进行调整,防治料流过大造成的皮带鼓管。在管道的过渡段要特别注意,根据实际情况随时调整压辊的位置及角度,使得料流能够平稳的实现过渡。

采用DYL-01-4/100自动液压拉紧装置能够有效解决皮带打滑的事故,它的工作原理就是当探测到雨水进入运转系统中造成打滑的信号时,该装置就自动增加张紧力,加大运行的摩擦力,及时解决皮带打滑的问题,从而保证机器的正常运行。

四、结语

管状带式输送机在输送行业的广泛应用,有效地提高了输焦公司的经济效益,但也存在一些现实使用中的问题。希望上文对输焦系统管状带式输送技术改进方案的探究能够给输焦公司的输送技术的提升带来一些启示。

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