摘要:随着装机容量的不断增加,电网负荷的峰谷差的也在不断增大,单靠水电、抽水蓄能发电、300MW机组等已不能满电网足调峰需求,600MW超临界机组也需要承担调峰任务,有时需要调峰至200MW。深度调峰时,机组偏离设计值较大,机组效率下降严重,为了解深度调峰下机组的经济指标,对600MW机组在深度调峰下进行了机、炉联合试验,得到机组实际的各项经济指标。
关键词:600MW机组;深度调峰;供电煤耗;最低稳燃负荷;装机容量 文献标识码:A
1 概述
2 深度调峰试验情况
2.1 机组概况
热器。
汽轮机为东方电气集团东方汽轮机厂制造,型号N600-24.2/566/566,是超临界、单轴、一次中间再热、三缸四排汽、凝汽式汽轮机。高、中压缸采用分缸结构,低压缸为对称分流式。机组热力系统采用单元制方式,共设有八段抽汽分别供给三台高压加热器、一台除氧器和四台低压加热器。
2.2 煤耗试验
本次试验中,机组进行隔离后呈单元制状况运行,发电机功率、高厂变功率、高公变功率用现场功率计测量。由试验测得的各项功率以及锅炉、汽轮机性能试验结果,计算煤耗如表1所示。
表1 煤耗率计算结果汇总表
项目 单位 300MW 250MW 200MW
修正后热耗率 kcal/kWh 8239.84 8523.36 8803.72
发电机出口功率 MW 300.75 249.98 198.49
修正后发电机功率 MW 297.63 246.77 195.77
磨煤机台数 台 4 4 3
高公变功率 MW 5.55 5.55 4.73
厂用电率 % 5.66 7.55 8.57
管道效率 % 99.00 99.00 99.00
锅炉效率 % 90.60 90.77 90.46
修正后锅炉效率 % 90.68 90.87 90.57
试验机组供电煤耗率 g/kWh 328.79 345.55 361.78
修正后机组供电煤耗率 g/kWh 331.95 349.69 366.40
煤耗计算不考虑辅助蒸汽用量、补水率、煤质、气温等因素,反映的是机组试验工况期间煤耗,不代表机组正常运行状态下的情况。
2.2.1 从试验结果看,深度调峰工况下,由于锅炉效率变化不大,影响煤耗的主要是机组热耗率和厂用电率。
2.2.2 经计算可知,在250MW、200MW工况时,由于启动了电泵,厂用电率分别增加0.75%、0.95%,供电煤耗相应增加2.78g/kWh、3.72g/kWh。
表2 热耗、功率结果汇总表
2014年1月滑压试验数据 深度调峰试验数据
600MW 500MW 420MW 360MW 300MW 300MW 250MW 200MW 试验
试验
修正后
图1 深度调峰与正常工况热耗率对比
3 结语
通过深度调峰工况下试验,确定了机组的经济技术指标,为了解600MW超临界火电机组深度调峰下的经济性提供科学依据。让发电企业了解在200~300MW深度调峰工况下的机组的供电煤耗情况,在确保机组安全可靠及经济性的基础上,扩大机组负荷调节范围,满足电网调峰需要。
参考文献