乙烯原料泵最小流量控制回路噪音产生分析及消除
1 乙烯原料泵最小http://wWW.LWlm.Com流量控制回路操作现状
2 当前工艺条件及初步分析[1] 乙烯原料泵输送物料主要为凝析油,操作条件下温度T为30.8℃,比重G为0.73,粘度Vis为0.43cP,饱和蒸汽压PV:0.653bar。乙烯原料泵在最小流量操作下扬程为280m,即20.053bar。由于最小流量保护回路流程短,无其他附属设施(见图1),回路中的阻力降主要集中在控制阀和限流孔板上,因而在控制阀或限流孔板的缩径附近非常容易发生空化现象,产生噪音及振动。 图1 乙烯原料泵最小流量控制回路流程图 图2 工艺介质通过孔板时压力变化曲线 Bernoulli方程式: (式1) 式中: ρ——介质密度; u1——缩口前流速; P1——缩口前压力; u2——缩口后流速; P2——缩口后压力; ΔPo——缩口阻力降。 3 空化现象计算及判断[1] (式2) (式3) 式中: ΔPchocked——阻塞流压差; FL——液体压力恢复系数; FF——液体临界压力比值系数; PV——液体的蒸汽呀; PC——液体临界压力。 经计算,操作条件下: 限流孔板孔径DO为60mm,孔板前压力P1限流孔板为7.368bar,压差ΔPo限流孔板 为6.200bar,阻塞流压差ΔPchocked限流孔板为5.483bar,ΔPo限流孔板大于ΔPchocked限流孔板,因而在限流孔板处有空化现象发生,引起了回路的噪音及振动。 详见表1,乙烯原料泵最小流量控制回路压力平衡表。 4 整改方案 整改措施是通过采用双限流孔板,降低单个孔板上的压差,从而避免空化现象发生,消除噪音。整个回路其它部分保持不变。整改后空化现象计算如下: 限流孔板孔径DOA为65mm,孔板前压力P1限流孔板A为7.597bar,压差ΔPo限流孔板A 为4.487bar,阻塞流压差ΔPchocked限流孔板A为5.668bar,ΔPo限流孔板A大于ΔPchocked限流孔板A,因而在限流孔板A处无空化现象发生; 由以上结论可知,整改方案简单可行,可以避免空化现象发生,消除噪音其伴生的振动给安全生产带来隐患。 详见表1,乙烯原料泵最小流量控制回路压力平衡表。 表1,乙烯原料泵最小流量控制回路压力平衡表 乙烯原料泵吸入端 乙烯原料泵排放端 项目 整改前/后 单位 项目 整改前 整改后 单位 乙烯原料罐操作压力 0.002 barg 乙烯原料罐操作压力 0.002 0.002 barg 管道阻力降 0.02 bar 管道阻力降 0.051 0.051 bar 过滤器阻力降 0.009http://wWW.LWlm.Com bar ROA压差 6.200① 4.487 bar 吸入端净压力 0.088 barg 流量计压差 0.037 0.037 bar 静压头 0.115 0.115 bar 乙烯原料泵压头 20.052 bar 调节阀压差 13.735 13.506 bar ① 整改前单个限流孔板压差 5 结论 在生产过程中,装置上微小的异常都应引起相应的重视,从理论上分析其产生的原因及其可能造成的危害。往往通过简单的整改即可消除隐患,保证整个装置系统长期稳定的运行。